2011年6月,QC小組對2010年揚巴項目大修期間新建管線進行檢查后發(fā)現(xiàn),由于伴熱管接口處伴熱不當,2根主管每6米左右處溫度都會大幅度下降,造成局部伴熱缺失。此外,閥門處伴熱不當、局部保溫老化等原因也導致一定量的溫度損耗。在繪制因果分析圖的基礎(chǔ)上,QC小組成員著手制定技改措施。經(jīng)過可行性分析,QC小組提出了將主管溫度下降率由11%降至3%以內(nèi)的目標。
由于伴熱管道施工直接影響工程的后期保溫工作,企業(yè)加強了對操作人員的責任意識和安全意識的培訓。針對現(xiàn)有的施工工藝缺陷,QC小組成員將伴熱管接頭部位的U型接口更改為O形接口,使原先施工過程中的伴熱盲區(qū)問題得以解決。為了攻克伴熱管預制缺陷的難題,QC小組成員想出了加工一批特制模具、配合液壓彎管機加工的方法。
此次QC小組活動,成功地提高了伴熱管伴熱效率,使管道廢品率下降了20%,創(chuàng)效近9000元。此外,在解決實際問題中,QC小組成員的綜合素質(zhì)得到了顯著提高。